Kategori Projekter

14 jun

1 Comment

PrintrBot Jr getting closer to working state

Af

Yesterday our PrintrBot Jr made its first useful prints!

DSC_0078

It has taken quite some effort to get to this stage, mostly because I knew nothing about 3d-printers when we started the project, and the original builders were out of town (but have now returned).

DSC_0059

We have made quite some modifications to the printer, mostly inspired by this blog post. Specifically we have (as documented on our wiki):

  • Upgraded belts to GT2, in our case with a 20-tooth pulley, all ordered from 3dnielsen.dk (although the GT2 belt seems quite expensive). This has definitely improved our accuracy, now the X- and Y-axis are at a nice even 80 steps/mm, as calculated by the very awesome RepRap Calculator.
  • Replaced some of the LM8UU ball bearings on the Y-axis because they were very unstable. This was probably the most important modification, although I don’t know if there is a difference in quality between the old and the new bearings. We still use the old bearings on the X-axis, they seem okay.
  • Added cork mufflers to the motors. I doubt this is essential or even provides much benefit on the Printrbot Jr because the motors touch the chassis at multiple points, but they are cheap and can be retro-fitted with little effort.
  • Made sure the circular ball bearings were properly tightened such that the middle part, that is not supposed to turn (as I learned), does not turn. Additionally, add wafers to get the bearings height aligned with the belts.
  • Replaced the Z-axis threaded rod with a metric one: This is an almost too easy upgrade to not do, as an M8 rod fits the Printrbot Jr without any problems. The benefit (as can be calculated by the very awesome RepRap Calculator) is that the Z-axis will need an even number of steps to move from one layer to the next. As an example, consider a layer height of 0.3 mm with the old 5/16″ rod: this will result in an error of +1.1217541105598867mm over 10cm, where with an M8 rod there is no such error.
  • We have not yet added a brass nut to the Z-axis because we have been unable to find one locally. An additional benefit of going for an M8 rod is that it requires no further modifications (unlike an M6, which needs a printed bit), but the M8 can still be incrementally improved, e.g. http://www.thingiverse.com/thing:64738.

At this point our main problem is with adhesion of the first layer. We have experimented with a glass plate because we want to add a heated bed. We learned a couple of lessons from that, namely:

  • Kapton tape on top of glass is not very adhesive, if it is not heated.
  • We experimented with hair-spray. Hair-spray on painter’s tape is not a good idea, it makes the tape bubble and dissolves it a bit.
  • Printing on glass with hair-spray is almost doable, but not quite convenient.
  • Adding the glass plate on top of the original wood plate adds quite a bit of height, and the plate adjustment screws cannot be tightened too much because two of them will then hit screws on the chassis, resulting in the X-axis crashing. A good solution could be a longer Z-axis stop screw.

At this point we are back to printing on painter’s tape directly on top of the original wood plate. It seems sufficiently flat for the small prints we have done until now. A heated bed is definitely a thing to do, we plan to mill a PCB on our Bungard machine, following something like http://www.thingiverse.com/thing:91403 (however note that I read double-sided PCB is recommended, because heating only one side will result in the PCB warping).

With regards to calibrating the axis for the correct number of steps the instructions at http://reprap.org/wiki/Calibration has the following quote:

The following information concerning steps/mm adjustments is outdated. It has since been agreed that steps/mm should be set to the exact calculated values since printing with non-ideal steps/mm results in an accurate test piece, but makes the dimensions on every other part even more inaccurate.

… which sort of appeals to me because it is less labor, and the correct solution can be calculated. Thus, we are now using calculated values from the very awesome RepRap Calculator: X-axis: 80 steps/mm, Y-axis: 80 steps/mm, Z-axis: 2560 steps/mm. The extruder is currently at 600 steps/mm, but this is per calibration; the PrintrBot documentation mentions a default of 569 steps/mm.

With all this effort we are now able to print various small items improving the printer:

  • Z-axis bolt holder: http://www.thingiverse.com/thing:78023. The derivation was too tight for our build, the original fits snugly.
  • 4 bed levellers: http://www.thingiverse.com/thing:90336. Nice little addition, and additionally it validated that our calibration was not totally off: one nut could be inserted by hand, the three others only needed a little “Jysk kærlighed” aka. a very small smack with a hammer.
  • New gears for the extruder: http://www.thingiverse.com/thing:26243. Our large gear already has a small crack from the original assembly, and some of the teeth on the large gear have started grinding leading to slips in movement, so we will need new ones at some point. We have printed the small gear, and will go for the large one soon.
  • An 8-bit heart, to try to explain to wifes and girlfriends what we do: http://www.thingiverse.com/thing:21795 🙂

 

23 maj

0 Comments

Lager – nu med plads

Af

Hvis ikke man kan finde tingen ejer man den ikke mere.

Med dette citat i baghovedet foregik der i dag indretning og oprydning af lagerrummet, så det bliver lige så brugbart som resten af spacet.

Projektet blev (forsøgt) styret af Alex og Flemming som har taget tilløb til det et stykke tid med opmåling, tegninger af muligheder osv.

Først blev den store reol midt i rummet fjernet og tingene slæbt udenfor/stillet i gangen.

Lager før tømning

Lageret tømmes

Nedtagning af reol

Den store lagerreol blev herefter halveret med en vinkelsliber

Tilpasning af reol

hvorefter den kunne placeres op af væggen ud mod indgangen.

Efterfølgende blev hylderne og de ting der skulle i reolen igen tørret af og ca 4 timer efter kunne vi nyde resultatet af aftenens arbejde

Hylde med folks projektkasser

Den afkortede reolPlads til det hele

Reol mod elektroniklab

Det bibragte en del nye ting til Limbo-reolen. Det er bevidst at der plads i reolerne til nye spændende ting. Det materiale der blev klassificeret og frasorteret som affald er fjernet fra spacet.

Noget af den genvundne gulvplads skal bruges til en netværksprinter/kopimaskine/scanner på 1×1 meter der blev doneret sidste år.
Der er desuden planer om at lave opbevaringsplads til stang- og pladematerialer i lagerrummet, da vi ikke har et sted til dette lige nu.

Hjælp os med at holde rummet rent og rydeligt, så man også fremover kan finde den dims man står og mangler 🙂

19 maj

0 Comments

CNC-fræset Barberkost-holder

Af

Så fik vi endelig styr på hvordan man fræser/skærer i træ på vores Bundgard CNC-fræser!

Jeg stod lige og manglede en holder til min barberkost så hvorfor ikke forsøge selv at lave en i birkekrysdfiner.

Først tegnede jeg en målfast skitse i LibreCAD

LibreCAD

Da tegningen var færdig blev den kørt gennem dxf2gcode. Den kan genere g-kode udfra LibreCAD tegningen, og vigtigst den kan lave g-kode der tager højde for bit-størrelsen så det udfræste bliver i samme mål som min tegning.

Vi fandt ud af efter en del mislykkedes forsøg at det handler om at køre hurtigt når vi bruger så små bits som vi gør.

En rar expert fortalte os at så længe der kom træstøv under udfræsningen så købte vi for langsomt frem. Det hjalp os rigtigt meget! Vi kører nu med 1200mm/min ved 30.000 omdr/min, og tager ca 1mm af adgangen uden problemer.

Da stumperne var skåret ud skulle de bare files lidt til, limes sammen og tørre.
Her er lidt flere billeder. Som afslutning har den fået en gang klarlak, så den kan holde til at stå på badeværelset.

19 maj

0 Comments

Lup med Olympisk perspektiv

Af

For et stykke tid siden fik foreningen doneret nogle ufunktionelle Martin scannere som vi skrallede for diverse komponenter. Heriblandt var et stort forstørrelsesglas som blev brugt til at samle lyskeglen fra lampen. Siden har forstørrelsesglasset levet et omskrifteligt liv i hhv e-lab’et og på komponent lageret: På den ene side er det rigtig praktisk til at læse små labels på komponenter med, men på den anden, er det også upraktisk da det ikke er let at betjene et rundt stykke glas. Forstørrelsesglasses faldt således i en kategori mellem ubrugelig og virkelig praktisk – hvorfor det pendlede lidt frem og tilbage i tilværelsen.

Igår ændrede vi denne situation ved at opgradere linsen til et regulært værktøj. Efter en halv time i LibreCAD og et par forsøg med at konvertere DXF filerne til G kode, spyttede vores Bungard CNC fræser et par beslag ud. I bedste steam-punk stil valgte vi at bruge printplade pga den fine kobberoverflade. En rundstok fra Biltema blev filet til, og efter 3-4 forsøg havde vi et håndtag til linsen.

Som en lille krølle på halen, så deltog linsen (som del af scanneren) i de Oplympiske Lege i Atlanta ’96 og vi kan derfor ikke udelukke at man får lyst til at dyrke sport efter man har benyttet den. Al brug er således på eget ansvar.

 

Gemt under: Projekter, Udvalgte posts

15 maj

0 Comments

Mobil-udsugning – af en gammel emhætte

Af

For laaaaang tid siden fik vi doneret en kraftig emhætte af Nors El-forretning. Emhætten havde en lidt underlig fejl, der betød at den gik ud når man tændte lyset i den.

Vi har nu bygget den om til en mobil-udsugning med et stykke flex slange i begge ender så man kan suge lige der hvor man ønsker det. I første omgang er det planen  den skal bruges når vi fræser i træ med vores CNC-fræser.

Bagenden havde allerede en 127mm studs. Vi fjernede det gamle filter og luftindtag. På den måde kunne vi komme til at montere en ny studs på fronten. Træ pladen på fronten  blev faktisk lavet på vores CNC fræser, med håndlavet G-kode.

Det største problem var at finde en kasse til hastighedsreguleringen. Der for besluttede vi os for at lave kassen ud af den gamle emhætte front. Vi bukkede emhætten rundt om elektronikken, kortede den af og monterede et par fine ende-stykker 🙂

Så må der suges!